東湧陳高回收事件專案報告/報告人:縣長楊綏生

  • 2010-10-09
 (續昨)
 八、本年8月6日馬酒公司分別於馬祖日報及馬祖資訊網刊登回收公告,全面辦理回收及更換作業;凡消費者認為,該項產品口感不佳或有疑慮且瓶口未開封者,至馬酒公司南竿廠、東引廠批售部、台北營業處皆予無條件換貨。
 九、至99年9月8日止回收更換情形:
 東引地區52箱、南竿地區43箱、台北營業處80箱(消費者更換30箱,庫存50箱),合計175箱/2100瓶,皆已完成更換作業。
 (消費者若未及在前述時間更換者,酒廠亦同意比照辦理)
 十、後續處理:
 1、將回收及庫存不良品倒瓶重新勾兌。
 2、成立品酒小組,廣邀東引鄉親擔任委員,未來酒類產品除了檢驗需符合出廠標準,必須評鑑口感無誤後始可灌裝出廠;必要時將暫緩灌裝出貨,以確保產品品質。
 3、利用廠區整理期間,重新配置儲酒桶、勾兌桶,依原酒品質分類儲存,以期達到品質一致、口感相同。
 貳、檢討分析:
 東引酒廠產製之酒品,深獲地區鄉親及消費者喜愛,惟「品質不穩定」亦為長期以來一直存在的問題,亟需克服;檢視東引酒廠現有廠房於民國69年興建迄今已30年,由於腹地狹小,廠房老舊、機具設備老化擁擠,雖曰循古法釀酒,但已不符現代化需求,檢討東引廠現存影響品質因素如次:
 1、包裝區與調酒勾兌區混處,作業動線相互干擾,無法有效區隔、管制。
 2、現有勾兌桶容量僅2300公升,乙次勾兌可灌裝成品酒300打(箱),為長久以來品質不穩定之主要原因之一。
 3、儲酒桶與儲酒空間不足,致使儲酒區凌亂,生產之原酒無法分級儲存,同時未詳實標示原酒產製年份與接收檢驗紀錄,僅憑記憶依序選酒勾兌,不符品管要求,亦為影響散裝酒品質之重要因素。
 4、發酵池(槽車)無恆溫設備,發酵時受天候因素影響至鉅,無法有效掌控發酵過程,僅憑經驗判斷,不符現代化需要,導致生產品質不穩定。
 5、八月初邀請銘傳大學生物科學系鄭博士蒞廠實施現場診斷,發現東引廠因儲酒桶不足,各桶儲酒量幾達飽和,嚴重阻礙酒之氧化與醇化過程,致原酒之刺鼻氣味與辛辣感無法有效淡化,判斷為造成酒質不良之重要因素,並建議各桶之儲量應控制在七至八分滿為宜。
 參、改善及建議:
 一、近程作法:
 1、原散裝藥酒儲存區,因不符藥事法及其施行細則規定,近期已配合本府衛生局規定辦理市售成品藥酒回收,散裝藥酒裝桶覓商洽售,或待主管單位政策決定處理方式,原儲酒區現已騰空,規劃將包裝間遷移該處,原包裝間作為散裝酒接收區及調酒勾兌與檢驗區,期使作業空間明顯區隔,便於操作管理。
 2、於年度廠房整理期間,完成新製儲酒桶三座共三萬公升,並利用舊有桶槽改裝串聯成可一次勾兌約一萬公升/16660瓶/1380箱,預期可相對提高成品酒口感之穩定度。
 3、依據銘傳鄭博士之指導,將回收不良酒品重新裝桶儲存,並進行小量勾兌測試,經充分攪拌氧化後,對酒質醇化確有明顯改善。
 4、配合廠房整理將儲酒桶清理分類,並製作標示牌,詳細標示產製年份與檢驗數據,便於管理運用。
 5、持續清理庫儲空間,擬將停產或已無法使用之包材整理統計,透過程序報准銷毀後,重新規劃為成品酒儲存空間。
 6、商借(租)「惠民坑道」整建為具觀光價值之窖藏儲酒區域。
 7、現有發酵區增設溫控設備,以期改善生產環境,擺脫天候因素的限制,促進生產品質的穩定,並規劃申租(購)原農改場養豬用地,闢建為具溫控效能之發酵廠房,以擴大產能。(粗估需求預算約肆仟伍佰萬元)
 8、預購土地(原農改場-養雞場),作為興建二廠用地。
 二、遠程構想:
 興建現代化之二廠,重新規劃生產動線,導入有效率之生產系統及機具設備,期能有效掌控生產過程,穩定品質,提高產能,進而降低成本,創造產品更高利潤。
 肆、結語:
 東引酒廠在前輩努力耕耘下,已成長茁壯為地區響亮品牌,未來仍有無限發展空間;本次不良酒品事件,當戮力針對缺失謀求改進措施,避免類似情形再度發生,與全體員工共同努力,積極戮力經營,提昇產品競爭力,期以達永續經營之目的。(完)